“快瞧,烘丝段全配方品牌批次间进口水分‘台阶’总算消失了!”近来,湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂霸占制丝线“水分链”操控难题,使烘丝进口水分差值均匀操控在0.11%以内,满意预期值,一起烘丝出口水分职业对标目标提高20%。
近期,湖南省零陵区域气温动摇较大,室表里温差加大,致使湖南中烟零陵卷烟厂出产蒸汽含水率增多,给制丝车间的日常开班出产带来必定困扰。
“因为室表里温差较大,当松懈工序进行增温增湿时,直喷蒸汽中带着的小水珠会悄然‘溜’进物料里,形成第一批物料含水率偏高,从而加大烘丝批次间进口水分动摇,进一步导致烘丝出口水分料头操控难度增大。”工艺员屈明西介绍道,“现在,制丝水分链操控顺次分为松懈、加料、烘丝、加香四道工序,其间松懈、加料出口水分与烘丝进口水分的改变联动,前者影响后者,而烘丝进口水分的安稳性更是把控烘丝质量操控目标的要害要素。”
怎么让烘丝进口水分目标曲线更平稳,成为了车间工艺操控环节中的焦点问题。在松懈和加料岗位,组员们分别从出产操作和“水分链”两个维度打开剖析,并结合烘丝段历史数据彩虹图,相关剖析各段出产预备、换牌换批、进程操控等要害时段的质量数据,找寻差异点,终究确定在安稳加料批次间出口水分值上进行改进攻关。“物料在松懈工序很多加水后,需在加料工序进行二次调理,才能为后续烘丝进口水分曲线的平稳‘过渡’供给保证,所以加料出口水分目标‘行不行’很重要。”质量员蒋莉说道。
在屡次盯梢后,工艺技术小组依据室表里温湿度变化情况,标准叶片段疏水阀敞开时刻,充沛排空管路冷凝水,其次结合松懈工序各时段加水量的变化情况,对加料工序热风风机频率调理方法来进行优化,完善叶片段批次间水分目标操控要求,终究消除了烘丝进口水分曲线的“反常台阶”现象。